鹿臺(tái)山煤業(yè)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,抓重點(diǎn)、出實(shí)招,積極推進(jìn)精益化管理在作業(yè)區(qū)域的落地生根,從創(chuàng)新思維和自主改善入手,牽住成本管控“牛鼻子”,在抓好生產(chǎn)指標(biāo)的同時(shí),不斷創(chuàng)新實(shí)踐、提升員工素養(yǎng),助推礦井實(shí)現(xiàn)降本增效。
鹿臺(tái)山煤業(yè)井下采用沿空留巷技術(shù),頂板支護(hù)壓力大,單體液壓柱在使用過(guò)程中易損壞,需全部升井后統(tǒng)一外委檢修,維修周期長(zhǎng),且維修成本逐年攀升。為解決上述問(wèn)題,鹿臺(tái)山綜采隊(duì)聚焦修舊利廢管理,組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)維修技術(shù),自主維修單體液壓柱。在維修初期,由于經(jīng)驗(yàn)不足,維修后的單體液壓柱入井前未經(jīng)打壓測(cè)試,難免出現(xiàn)維修不到位、不能使用的現(xiàn)象。隊(duì)組人員毫不氣餒,設(shè)計(jì)制作地面單體柱檢測(cè)架,使用π型鋼梁焊制檢測(cè)架框架,形成4個(gè)單體柱檢測(cè)通道,每個(gè)檢測(cè)通道上安裝兩條可以打開(kāi)的鐵鏈固定單體柱,防止泄壓傾倒,底座上設(shè)置柱窩,頂部設(shè)卡槽對(duì)檢測(cè)柱進(jìn)行定位,左右邊框槽鋼加固、底座打地錨并用混凝土臺(tái)階固定牢靠,再安裝連接乳化泵,對(duì)單體柱進(jìn)行監(jiān)測(cè),測(cè)試合格后再入井復(fù)用。截至目前,綜采隊(duì)自主維修單體柱1145根,節(jié)約成本25.96萬(wàn)元。
來(lái)源:鹿臺(tái)山煤業(yè)王宇 曹帥
山煤國(guó)際精益化管理部 史鈺冬
本期責(zé)編:張紫玥 陳陽(yáng)